低合金圓鋼表面起皮的原因是由依據(jù)塞棒的氬氣泡殘余在鑄坯中導(dǎo)致的。因而,相對性控制措施是:
1、控制中包塞棒的氬氣流量
控制塞棒氬氣的流量,使依據(jù)塞棒的氬氣對連鑄結(jié)晶器液位儀既不造成 太過的震蕩,而又能在減少塞套水位置的必要條件下最大限度地變大氬氣。氬氣流量在1.0L/min,可以得到非常好的預(yù)期效果。
2、對鍛造制作工藝進行嚴格控制
合理的鍛造制作工藝能造成優(yōu)質(zhì)的勢流,連鑄結(jié)晶器內(nèi)優(yōu)質(zhì)的鋼液流通性狀況,有利于提高鑄坯的質(zhì)量。
3、減少連鑄結(jié)晶器液位儀的波動
生產(chǎn)加工中絕大部分的蛻皮摻雜都造成在連鑄結(jié)晶器魚缸換水位置的狀況下,而魚缸換水位置時很大 的特點就是液位儀波動造成 連鑄結(jié)晶器勢流的擾亂,給連鑄結(jié)晶器內(nèi)氣泡及參臟物的消除造成 不昨影響。要求將魚缸換水位置的時間控制在三秒以內(nèi),并且要求在降升拉速時的液位儀波動小于5mm,以最大限度地穩(wěn)定連鑄結(jié)晶器勢流,減少液位儀的波動,從而減少鑄坯蛻皮缺陷的導(dǎo)致。
4、提高中包生產(chǎn)加工流程管理
為減少軟包在換包時的中包裝載量及液位顯示器過低造成 卷渣情況,要求軟包換包時間控制在1'35′以內(nèi),使中包控制在規(guī)定裝載量以上;中包液位顯示器控制在700Mm以上,最大限度地保證中包裝載量及中包液位儀深層次,防止出現(xiàn)卷渣情況。
總得來說,治理蛻皮需緊密聯(lián)系生產(chǎn)過程關(guān)鍵步驟,盡快精準地找尋缺陷造成原因,并提高對現(xiàn)場操作過程的控制,并最終以消除低合金圓鋼的缺陷造成。